SF6六氟化硫断路器持久电气SF6六氟化硫断路器价格

  • 发布时间:2017-08-03 10:11:16,加入时间:2014年03月11日(距今4093天)
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LW8-405六氟化硫断路器: 1) 分闸缓冲器行程的调整,可通过增加或减少调节垫片来进行调节。 2) 储能维持定位件与滚轮之间扣接量的调整,通过调节定位件与手动合闸按钮之间连杆长度来实现。一般应使滚轮扣接在定位件圆柱面的中部附近,当合闸电磁铁吸合到底时,应能可靠地将定位件与滚轮解扣。 3) 辅助开关的调整,通过调节辅助开关与输出轴之间的拉杆的长度来实现。 4) “分”、 “合”闸指示牌的调整,“分”、 “合”闸指示牌的位置可通过调节连接它和输出轴之间的拉杆来实现。 5) 行程开关的调整,通过行程开关本身及其安装板上的安装孔来实现,调整中应保证当挂簧拐臂到储能位置时,使行程开关接点分断,同时还应保证行程开关的行程有一定的余度,以免顶坏证行程开关 。 6) 合闸电磁铁拉杆螺钉的调整,连接合闸电磁铁铁芯的拉杆长度应是铁芯拉出合闸电磁铁15—20mm。 4 LW8-405六氟化硫断路器常见故障的查找与处理 41 漏气 漏气常见部位有:出线帽、瓷套、外壳、法兰密封处、内附CT接线端子、管接头、传动箱焊缝,用SF6 气体检漏仪检测泄露部位 。出线帽、瓷套、外壳 如有砂眼导致漏气,则需更换;法兰密封处、内附CT接线端子漏气,需更换胶垫;管接头漏气,则拧紧螺母;传动箱焊缝漏气,需补焊焊缝。 LW8-405六氟化硫断路器的维护 断路器在运行时,要定期进行维护检查,维护检查内容有:有无漏气点,密度控制器压力表指示是否正常,瓷套有无破损及严重脏污,分合闸指示位置、机构动作是否正常,检查紧固螺母,断路器内部有无异常声响,严重发热等异常现象。 LW8-405六氟化硫断路器 测量与调整 1) 动触头开距的调整通过调节分闸缓冲来实现,并要拐臂上滚轮紧靠在分闸缓冲器上,水平连杆的调节可使断路器三相同步,行程的调整要通过调节机构与断路器连接的螺套或螺杆来实现。 2) 断路器分、合闸速度,分合闸时间用示波器及测速板测量,也可用开关特性仪测量。分、合闸速度的调整通过调整分、合闸弹簧的预拉伸长度来实现。 3) 凸轮连板机构的半轴位置的调整:半轴位置正确与否直接关系到机构动作的可靠性和安全性。机构在合闸位置时,半轴与扇形板扣接量的调整通过调整螺钉来实现,调整在2—4mm范围内,半轴由于惯性将继续按顺时针方向转动,这个转动的极限位置是通过调整限位螺丝钉来控制,要求半轴转动致到极限位置时,半轴的平面与地基平面平行。 4) 合闸联锁板位置的调整,通过调节拉杆的长度来实现,要求机构输出处于分闸的极限位置时,联锁板应能向下推动15—3mm。 3 LW氟化硫断路器拉杆热挤压工艺设计 31 LW模具结构及工作过程 热挤压工艺设计是热挤压模具设计的一步,直接影响到制件质量、生产效率、模具寿命、生产成本等。根据挤压件形状,凸模设计为空心状,采用二层组合凹模结构。复合热挤压模具结构如图3所示,挤压时先将坯料放人凹模型腔内随着凸模 4的下行 ,坯料在组合式凹模 内正挤成形,同时杆部反挤成形,随着挤压变形力逐渐增大,当金属正向流动到顶件器时,头部成形结束,此时金属反向继续流动。当挤压完成后,上模回程,工件留在凹模7中,压力机下缸动作,通过顶杆11将头部大直径部分顶出凹模 7,即可完成脱模。工件头部内形与顶件器口之间应留有一定的斜度,以保证工件与顶件器不发生抱死现象,顶杆1兼作头部正挤压的凹模。 32 LW坯料尺寸的计算 根据拉杆零部件的要求,考虑到 2a50在热处理后的零件尺寸和留机加工余量,挤压件内外各留2mm 的单边加工余量。根据原材料供货情况,决定在生产中坯料采用φ90mm 的棒料,高度取85mm。

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