LW3断路器_持久电气_SF6气体LW3断路器
LW3-12高压六氟硫断路器 我国由广东省湛江高压电器总厂研制的LW3-10型户外高压六氟硫断路器,于1992年11月27日在荷兰的KEMA试验站通过了国际标准认证试验。 这标志着该产品的技术经济指标,达到了国际90年代同类产品的先进水平,取得了打进国际市场的通行证。 LW3—10型户外高压六氟化硫断器主要用作变电站的的线路控制和保护。具有结构简单,灭弧和绝缘性能优异、操作功小、额定参数高、电寿命和不检修周期长 等显著优点。 通过对LW3—10型SF6柱 上断路器所配弹簧操作机构电动合闸原理的分析,发现合闸机构缺少动作电压调整装置,合闸动作电压无法调节。长期运行过程中,机构磨损变位导致合闸动作电压 升高,致使合闸线圈频繁烧毁。在弹簧机构侧板加装调整装置,通过手动合闸联板改变定位件扣入深度调整断路器合闸动作电压,能够避免烧毁合闸线圈,提高断路 器电动合闸可靠性。 LW氟化硫断路器模具结构特点及工作过程中应注意的问题 本工艺采用一次挤压成形,采用通用模架,凹模设计为二层组合结构。实际生产证明,该模具结构简单、使用方便。通过改变凸模与顶件器,可以挤压出不同头部形状和杆部直径及长度的零件。 由于凸模为空心结构,截面积小,单位挤压力高,又长时间工作在高温状态,易变形,因此,应采用热强度较高的 3cr2w8v材料,热处理硬度50-55hrc。凹模采用单层预紧结构,凹模材料选5crnimo,热处理硬度44-84 hrc。凹模预紧圈要求不高,材料选40cr就可以了,热处理硬度24-46hrc。 设计合理的人模角度和工作带宽度,便于金属流动,以尽量减小金属与模具间的摩擦力,降低挤压力。凹模尺寸与顶件器应有斜度,工作中保持凹模与制件有一定的摩擦力,又不影响开模后制件脱模,同时应注意模具的预热。保证锥面摩擦的均匀,以避免在挤压过程中拉杆头部的偏移。在反挤过程中要保证坯料与模具的清洁度和间隙尺寸,减少成层和气泡 LW8-35六氟化硫断路器检修方法选择 一般情况下,国产SF 6断路器每隔5到6 年机构大修一次,每隔10到13 年对灭弧室进行抽样解体(与制造厂协商确定),并结合试验对操动机构和传动部分进行检查和维护。采取什么样的检修方法彻底解决上述问题,涉及投资、安全以及供电可靠性等多个方面因素,需要进行综合分析,作出选择: LW8-35六氟化硫断路器方法一、 列入年度技改计划,实施全面更新。优点是解决问题彻底,不留后患。缺点是投资大,根据目前国产 SF6 断路器价格,加上安装工程费用,更换全部21 台断路器投资大约需要300 万元,若使用进口产品,投资会更大;另外,更换新型号断路器,原来的设备基础、断路器支架全部要更新重做,停电时间长,施工难度大,严重影响供电可靠性。 LW8-35六氟化硫断路器方法二、 制造厂来技术人员配合,现场解体检修。优点是投资省、检修方便、停电时间短。缺点是问题解决不彻底,因为现场难以提供符合灭弧室本体、传动系统等部件解体的技术条件,有些问题现场也无法解决。 LW8-35六氟化硫断路器方法三、 返厂大修,也称恢复性工厂化检修,通过分批分期对断路器返厂轮流检修,使检修后的断路器达到目前国产 SF6 断路器新品出厂时的技术要求。这种检修方法具有投资适中,实施容易,解决问题彻底等优点,在实践中我们采用了这种检修方法。
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