潞安集团弘峰焦化氨水焦油分离试验总结

  • 发布时间:2018-07-18 13:09:03,加入时间:2015年03月22日(距今3359天)
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1、试验过程

1)加药点设定

根据万和公司的技术特点和焦化的工艺特征,经双方技术人员协商,加药点设定在循环氨水泵的入口处。

2)取样点的设定

经双方技术人员商讨,取样点为:

氨水取样点:机械化澄清槽中后部,接近出口 焦油取样点:焦油储槽及中间槽后送泵管路

3)取样化验的要求

每日上午9点前进行取样,并对样品进行当天化验

4)现场药剂调整

2、试验结果

总结从四个方面,即:

氨水品质改善 焦油品质改善 设备运行的改善

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加药前后氨水含油对比

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左:未加药氨水样品 右:加药后氨水样品

4.1.2蒸氨废水CODcr:

加药后,蒸氨废水CODcr呈现下降的趋势,平均下降14.3%。 未加药蒸氨废水CODcr平均值为5756ppm 加药后蒸氨废水CODcr平均值为

5014ppm.

焦油渣的改善

4.1 、氨水品质 

4.1.1氨水含油

加药后,系统中的氨水品质发生了明显的改善:氨水中油的含量下降45.5 % - 未加药氨水中油平均为174.8ppm,高含量为:251ppm,低为109:ppm, - 加药后氨水中油平均为94.2ppm,高含量为170.5ppm,低为52.0ppm - 相同75炉负荷下,氨水含油平均下降201.8-104=97.8ppm,降幅48.5%。

焦化废水中的污染物主要来源于焦油的污染。焦化废水的难处理主要由焦油产生的毒性CODcr所致。氨水中焦油和悬浮物是产生CODcr的主要来源,控制好油的含量和悬浮物是解决焦化废水处理的根本。焦化废水的CODcr的分类及降解剖析:

万和焦油破乳剂可降低废水中毒性COD的含量及总COD含量。从而降低微生物处理负荷,并保持更加有活力的微生物数量和微生物的活力提升。

经过对试验期间的数据对比发现,当氨水油的含量在80ppm时的CODcr为7000ppm氨水含油在210ppm时的CODcr为5200ppm,氨水油含量低的时候CODcr反而高,这不符合焦化废水CODcr的组成规律。

经过分析并结合万和曾经的案例,认为在试验期间因为药剂对设备和管道表面有一定的清理能力,导致CODcr下降不明显。

4.2、焦油品质

1)焦油水份

实现了在焦油中间槽直接装车的操作。这降低了焦油保温和加热需要的蒸汽消

耗,从而降低了成本。

加药后焦油水份下降均值为:6.2%,而且基本稳定在3.0以下。

未加药焦油水份平均值为:3.05 加药后焦油水份平均值为:2.86

焦油水份的降低,也证明了投加万和的药剂后,促进了焦油和氨水的更好分

2)焦油粘度

焦油粘度平均下降6%。

3)焦油回收率

焦油是炼焦过程中重要的副产物,对焦化厂有积极的经济效益。 投加万和药剂后,焦油回收率有所增加。主要因为以下几方面的改善: 1)因焦炉喷嘴堵塞下降,而改善了焦炉的喷淋效果,这对化产产品的产率有一定的帮助。

2)焦炉煤气的焦油含量下降

3)氨水变得更加清洁,这使得粘附于设备和管道的焦油减少 4)剩余氨水含油的下降

剩余氨水流量15m3/hr,氨水焦油含量降低 898 mg/l.

每日从剩余氨水中回收焦油=15 m3/小时×98mg/l×24小时/天/1000=35公斤 每月从剩余氨水中回收焦油=35×30=1050公斤

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5)焦油渣含油量的下降

每月从焦油渣中回收焦油=?吨×40%=?吨焦油/月

4.3/对设备运行的改善

1)桥管

投加焦油破乳分离剂后,桥管喷嘴的堵塞由试验前的 ( ) 个/天下降到

( ) 个/天,喷嘴堵塞率下降 ?%;而且加药前堵塞的喷嘴为全部喷孔堵塞,试验后统计的已堵塞喷嘴为部分喷孔堵塞,且堵塞的喷嘴较加药前更易疏通。

喷嘴堵塞的变化证明了氨水品质有了极大的改善,氨水中油、悬浮物含量

有了明显的下降。氨水品质的改善有利于煤气的喷淋冷却和煤气质量的提高,从而有利于后续各个工序。 2)初冷器/集气管

在相同负荷下初冷器阻力下降100kpa,由不加药的1000kpa下降到

900kpa。而且集气管温度、压力及初冷器进口煤气温度和阻力没有随之上升,且趋势比试验前平稳。这些现象可以证明煤气、焦油和氨水的质量较加药前有了很大的改善。

3)蒸氨塔

试验前为了缓解蒸氨塔堵塞及避免废水中的油含量过高,回收车间必须在蒸氨塔底部进行排油,排油频率为每天6次。

加药后,蒸氨塔底部排放的氨水中含油明显减少。

5、试验结论

在投加万和焦油破乳剂试验期:焦油水份和粘度均有下降,氨水的含油下降明显,充分说明投加万和焦油破乳剂后加强了焦油氨水的分离效果。这使得焦油的质量有所提高,氨水变得更加清洁,从而使得初冷器的阻力,蒸氨废水CODCR以及焦油的回收率都有了改善和提高。

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