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万源市斗山挖掘机维修服务,顺丰工程机械有限公司许诺:关于修补挖机部件,液压体系修补包6个月,发动机修补包3个月,整车大修将包12个月。顺丰厂动辄几千上万的费用,为了机主重复多次浪费时间、浪费钱的风险,请选择能签订正规《挖掘机合同》的挖掘机修理家。
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分享挖掘机维修案例资料一、
小松挖掘机“行走跑偏”故障解决方案小松挖掘机用过一段时间后,很多小松挖掘机都反映"挖掘机在使用中出现行走跑偏”的故障。在这里顺丰挖掘机厂的技师吴借用上个月在四川的一台小松pc200-6型挖掘机为例为您解答“小松挖掘机在使用中出现行走跑偏故障”这个问题:。例:上月中旬四川的李老板在当地对小松pc200-6型挖掘机进行液压马达检修后反而出现了“挖掘机在使用中出现行走跑偏”的故障,故障在当地没能有效的解决。李老板在万般无奈的情况下在网上寻求帮助,通过网络联系到了顺丰挖掘机厂的人员。顺丰的工人当天就赶到了四川的李老板的施工现场。通过实地的故障分析找出了故障成因:成因一:正常行走时跑偏大可能的原因是:1.减压阀故障。2.主操作阀阀芯不良。3.行走马达总成故障。4.LS阀损坏。5.PPC阀损坏。6.行走压力补偿阀故障。针对原因一得出如下解决方案:1.检修减压阀2.检修主操作阀阀芯3.检修行走马达4.检修LS阀5.检修PPC阀6.检修行走压力补偿阀成因二:启动时跑偏大可能的原因是。1.行走压力补偿阀不良。2.伺服机构内节流孔堵塞。针对成因二得出如下解决方案:1.检修行走压力补偿阀2.清理或疏通伺服机构内节流孔。
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小松挖掘机用过一段时间后,很多小松挖掘机都遇到过“挖掘机在使用中出现工作,行走,回转装置都不动”的故障。在这里顺丰挖掘机厂的技师杨为您解答这个问题:成因:1.柱塞泵损坏。2.减压阀或控制回路出了故障。3.PPC油压锁定电磁阀不良。解决方案:1.检修柱塞泵2.检修减压阀或检修控制回路3.检修PPC油压锁定电磁阀。
分享挖掘机维修案例资料三、
小松挖掘机“行走速度低”故障解决方案小松挖掘机用过一段时间后,很多小松挖掘机都反映"挖掘机在使用中出现行走速度低,影响工作效率”的故障。在这里顺丰挖掘机厂的技师吴为您解答“小松挖掘机在使用中出现行走速度低”这个问题:。出现行走速度低可能因为:1.PPC阀损坏。2.主操作阀中的吸油阀不良。3.主操作阀滑阀不良。4.压力补偿阀或压力补偿柱塞不良。5.行走马达总成损坏。6.减压阀故障。解决方案:1.检修PPC阀。2.检修主操作阀中的吸油阀3.检修主操作阀滑阀4.检修压力补偿阀或检修压力补偿柱塞5.检修行走马达6.检修减压阀。
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万源市斗山挖掘机维修,叉车在作业,踩下制动踏板后造成叉车向左或向右偏驶,制动跑偏的根本原因在于两轮的制动力大小不一样。对故障叉车进行道路刹车试验,若制动时叉车向左偏驶,说明右轮制动迟缓或制动力不足,反之,则说明左轮制动迟缓或制动力不足。若可以确定某个车轮制动力不足或迟缓,可先对该车轮的刹车油管进行检查看其是否被压扁并出现漏油现象,如有应进行更换或铆接。如该车轮管路正常,可以先易后难对制动分泵进行排气,若无气,则应该对制动鼓和制动蹄片间隙0.3~0.5mm进行。若故障依旧没有解决,则说明故障在车轮制动器内部。应拆下车轮制动器,并检查制动蹄片上有无油污,烧蚀,裂纹,制动蹄片铆接有无松动。观察制动蹄片是否磨损严重(从制动蹄片面到铆钉头上平面距离应不小于0.5mm),磨损严重应更换,两侧车轮应尽量选用同一材料的制动蹄片。检查制动刹车鼓磨损起槽或产生明显的沟痕以及失圆,应镬削进行修复,锁削量大不超过4mm,否则更换新制动鼓。注:制动蹄片与制动鼓之间应有较大的面积,才能保证制动力相同。检查制动分泵的是否发卡,皮腕是否发胀老化。轮胎气压不足,车轮松紧度不一样也是制动跑偏容易被忽视的原因之一。4制动拖滞4.1故障现象叉车抬起制动踏板后,两侧或一侧车轮制动不能完全解除,以致影响叉车起步困难或行驶动力不足。4.2故障原因及排除叉车工作一段时间后,用手摸两侧车轮制动鼓。若全部车轮制动鼓都,说明故障发生在制动总泵;若个别车轮,则说明故障在该车轮制动器。若故障在总泵,应首先检查踏板行程,若行程不符合要求,应按规定10~15mm踏板行程;若行程符合要求,则可将制动总泵油杯盖打开,观察总泵回油情况,如不能回油或回油,则应拆解总泵检修,必要时更换。如故障在车轮制动器,应先拧松排气螺钉,若有制动液急速,且制动蹄回位,则为管路堵塞,应疏通管路;若制动蹄片不能回位,则应制动蹄片制动鼓之间的间隙。如经上述检查均无效果,应拆下制动鼓,检查分泵密封件、制动蹄片回位弹簧的状况,必要时进行修理和更换。例:有一辆JJC.5t叉车工作一段时间,左侧车轮就会抱死,叉车无常工作,将车轮拆卸掉,发现制动器没有明显的故障,而后将车轮与制动鼓与制动蹄片间隙调大,断开手刹线(怀疑手刹线不回),随后将车轮装好试车,结果叉车工作不到0.5h制动鼓就开始烫手,叉车起步明显有很大的阻力,再次拆掉车轮,制动器表面还看不出有什么问题,随即用两把起子撬住蹄片使其回位,另一助手踩制动踏板,意外地发现制动分泵推杆很小,这时就对制动分泵进行分解,发现分泵皮腕老化发胀,由于叉车长时间工作,分泵皮腕受热发胀到使制动蹄片无法复位,车轮抱死,屡修未果的故障终于妥善解决。加满制动液后,叉车运行很短时间就消耗完毕。首先检查两侧车轮底部是否有油滴落,如没有说明制动分泵没有漏油。随后检查各连接铜管或接头是否漏油,如漏油则进行更换;如没有,则说明漏油在制动总泵。先观察一下总泵防尘套处是否有漏油,如有则更换皮圈;如没有可以打开油杯盖后踏下制动踏板看油液是否上窜,有此现象说明制动总泵与推杆间隙过大,进行即可。松开制动踏板向上窜油,则制动鼓与制动蹄片间隙过大造成的,进行即可。以上论述了叉车制动发生故障的主要原因及。制动是叉车运行的基本保障,此篇论文简明扼要地阐述了叉车制动的常见故障和行之有效的处理,希望能给在修理战线上的同仁们分享一些心得和,方便工作的同时少走弯路。
依此再检测其他的连杆轴颈表面。所有轴颈表面检测结束后选取各个轴颈表面在不同截面上和V面与H面间大的不平行度误差,作为连杆轴线对曲轴轴线不平行度的检测结果。1.3曲轴扭转变形的检测曲轴扭转变形将引起连杆轴颈分配角的变化。连杆轴颈分配角是指连杆轴颈轴线沿曲轴回转平面圆周分布的角度。曲轴扭转变形的技术要求是:各连杆轴颈轴线对主轴颈轴线的平行度误差,整体式曲轴应不大于0.01mm,组合式曲轴应不大于0.03mm;连杆轴颈的分配角偏差不得大于±30'。曲轴分配角的检测与上述类似。检测时先转动曲轴使和后一缸连杆轴颈位于高处,如图5所示。在大高度附近用百分表测头检测轴颈表面,以确认其处于高位置。转动角度刻度盘,使其对正“0”位。按曲轴的工作方向转动曲轴,使与连杆轴颈相近的连杆轴颈也到达高位置,确认后在角度盘上读出其分配角的大小。依次检测其他各连杆轴颈。检测完毕后再将缸连杆轴颈转至水平位置(H面),用百分表测量各截面相对高度,并转动百分表刻度盘,选择相对“0”点。按曲轴工作方向转动曲轴,使与缸相近的连杆轴颈表面的各截面相对高度,百分表测得是相对“0”位的位置,在角度盘上读出该轴颈的分配角的大小。依次检测各连杆轴颈。连杆轴颈分配角误差值大者作为分配角偏差的检测结果。2曲轴变形校正2.1曲轴弯曲变形曲轴弯曲变形的校正,一般可采用冷压校、敲击校、火焰校直法。(1)冷压校正是将曲轴用V形铁架住两端主轴颈,用液压机沿曲轴弯曲相反方向加压。由于钢质曲轴的弹性作用,压弯量应为曲轴弯曲量的10~15倍并保持2~4min。为减小弹性后效作用,好采用人工时效法。人工时效处理,即在冷压后将曲轴加热至573~773K,保温0.5~1.0h便可冷压产生的内应力。(2)敲击校正是用手锤或气锤敲击曲轴臂的表面。由于冷作作用产生残余应力,使曲轴臂变形,曲轴轴线产生位移,从而达到校直曲轴弯曲的目的。因其变形发生在曲轴臂上,所以轴颈圆角处无残余应力,同时校直的精度较高。敲击的程度和方向是根据曲轴弯曲量的大小和方向而定的。第1次敲击的效果好,重复地在同一部位敲击会使冷作程度,但校直效果不显著,所以对每处的敲击以3~5次为宜。用表面敲击法校直曲轴时,先将曲轴支承在V形铁上,根据曲轴弯曲的方向来确定敲击的部位与方向。当曲轴弯曲的方向与轴颈平面重合时,可敲击各曲轴臂;当曲轴弯曲方向不与轴颈平面重合时,可分别敲击两对曲轴臂。(3)火焰校直是曲轴放置在V形铁上,弯曲度拱起来的部位向上,用焊的氧化焰在拱起的曲轴臂上加热(大火焰快速加热),待加热处升温至700℃左右(呈微红色),停止加热,经3~5s后,用冷水冷却淬火,待曲轴温度降至室温后,再进行弯曲检查。如仍有弯曲可重新加热校直。如弯曲度已大为,加热温度和时间都可。对于弯曲度较大的曲轴,可在火焰校直的同时,在轴上施加少许压力,以其加热时向上的。此法不加热轴颈,而只加热曲轴臂,所以效果与敲击相似。(4)曲轴的弯曲度较小时,可直接通过磨削来;若其弯曲度较大,一般超过0.3mm时,应先校直而后再磨削。2.2曲轴扭曲变形曲轴扭曲变形的检验是将连杆轴颈转到水平位置上用百分表分别确定同一方位上两个轴颈的高度差,即为扭曲变形量。曲轴若发生轻微的扭曲变形,可直接在曲轴磨床上结合对连杆轴颈磨削予以修正。2.3动平衡校验曲轴必须经动平衡校验,允许不平衡量为100g·cm。曲轴飞轮突缘端面对曲轴主轴颈轴线端面圆跳动量应不大于0.06mm,外圆径向圆跳动量应不大于0.035mm。
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