徐州冷却管的钢架支护

  • 发布时间:2022-07-20 10:33:21,加入时间:2022年07月02日(距今708天)
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某桥梁主塔承台轮廓尺寸为 43.2m×28m,厚度 5m,混凝土方量为 5200m,

采用C35 高性能混凝土;属于大体积混凝土。施工中,依据大体积混凝土的特性,分别从混凝土的施工配合比设计、温度控制技术等进行严格的控制。 施工过程中严格控制各个台阶之间的间距,

根据开挖断面围岩特性,随时调整开挖循 环进尺。开挖后立即初喷混凝土封闭,

然后尽快安装钢拱架支护,这是本方法施工的关键控制环节。 混凝土内部降温主要采取冷却管通水的方式进行

,通水应安排专人负责。通水时间从冷却管被混凝土覆盖后逐层开始,通水时间不宜太长,一般为 5~6d。水流速度控制 在 16~20L/min,进水口水温以 18℃~20℃为宜。

随着混凝土内部的温升,出水口水温将逐 渐升高,通水流量也应相应加大,至 3d 左右混凝土内部温度达到峰值,出水口水温可达 40℃。之后,通水流量应逐渐降低,直至出水口的水

温与进水口水温基本一致为止。进水口水温控制方式主要是向水箱内加入冰块, 使水温降到 20℃~24℃之间

,或是稍低一些。 该承台完成浇注历时60h,共浇筑混凝土5050m,平均每小时浇筑混凝土84.2m ,承台一次浇筑完成,无任何事故。后经 15d 的温控监测,严格执行温控措施,

降低混凝土的水 化热,完善其施工质量。 可得出如下结论:

该桥索塔承台大体积混凝土的温度控制是成功的

,未出现温度应力裂缝,确保了工 程质量,达到了一次合格率 100%、优良品率 100%的预期质量目标。

温控设计计算准确,所采取的温控措施得当。施工过程中实测的温控监测数据准 确且有很好的规律性,真实地反映了混凝土内各部位的温度变化,正确地揭示了承台混 凝土的温度变化规律,并与设计计算值有较好的相符性。

温控监测表明,承台大体积混凝土的内表温差、上下层温差和温升等温度特 征值均满足温控设计提出的温控标准,说明施工中采用的温控措施是有效的、合理的、成功的。

冷却管是非常有效的降温措施,对 于降低承台混凝土的温升具有显著效 果。

混凝土中由于掺加了数量较多的粉煤 灰,泌水现象较严重,给施工带来了一些不利 的影响,特别是混凝土表面的浮浆较多,容易 产生干缩裂纹。

承台大体积混凝土采用“双掺”技术, 取得了良好效果。用超量取代法将粉煤灰、矿 粉替换部分水泥,不仅减小了水泥用量,同时 也降低了混凝土内部产生的水化热和温升。

承台一次性浇筑可行性完全取决于承台围堰的设计方案,只有此方案的合理布设钢板桩,利用封底混凝土作为内支撑的一部分,并且实现了干开挖基坑等显著的施工特 点,才能安全的,高质量的一次性浇筑完成。

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