角美溴化锂制冷机组,漳州回收溴化锂制冷机组热线。大多数溴化锂机组在投入运行四五年后就会出现制冷量下降的现象。对于制药行业来讲,由于制冷量的下降,机组出水温度升高,造成生产车间洁净区温湿度难以控制,严重影响正常生产。
我公司溴化锂机组在夏季高峰期间出水温度一般在11℃左右(设计应在6~8℃),厦门和辉根据我公司溴化锂机组的使用状况,现对影响机组制冷量的主要原因进行分析:
溴化锂冷水机组有两路水循环系统:冷媒水系统和冷却水系统。
冷媒水系统一般是密闭循环,水量几乎没有损失,所以它存在的主要问题是铁锈、滋生藻类、产生黏泥影响传热等。冷却水系统除上述问题外,还有由于冷却塔的水分蒸发导致无机盐浓度升高产生结垢的问题。无论是黏泥还是结垢,都增加了换热铜管热阻,降低传热效率,使得吸收式制冷机组的制冷能力下降。
资料表明,冷却水污垢系数由0.000086m2k/w增加到0.000172m2k/w和0.000344m2k/w时,机组制冷量将衰减11%和26%左右。虽然进行了专业的水处理,厦门和辉但在冬季保养期间,打开吸收器和冷凝器端盖,发现铜管内壁结垢严重,冷却塔塔盘也堆积了大量污物。由于铜管的结垢,导致传热效果下降,直接影响了机组的制冷量。后对垢样进行检测,发现其中caco3含量占54%,mgco3含量占5%,caso4含量占36%,这3种垢的含量占95%。基本上都是药剂与结垢物质产生的沉淀。
为什么进行了水处理后仍会出现结垢现象,经分析主要原因为:
(1)由于冷却水是开式系统,填料、黏泥附在v型过滤器上,导致杂质无法排污。
(2)目前从冷却塔盘下部排污口排出,没从机组后端板处排污,这样就造成了从塔盘下来的大量污物堆积在机组内部,水中的沉淀物也逐渐增多,药剂与水中ca2+、mg2+产生的沉淀物堆积,附着在冷凝器内和机组端板上。
次要原因是由于人工加药导致投药过于集中。
冷却水量达不到要求
当冷却水量提高,则吸收器、冷凝器出口冷却水温度下降,同时吸收器、冷凝器中传热管内冷却水的流速上升,增强了换热效果。这样吸收器出口稀溶液浓度下降,发生器出口浓溶液浓度提高,制冷量上升。反之,在其他条件不变的情况下,冷却水量每减少10%,制冷量则下降3%左右。图2所示为冷却水量与制冷量的关系。条件为:冷水温度12~7℃,冷却水进水温度32℃。