在水泥球磨机安装调试好,投入带料运行,运行4个月,水泥球磨机轴承出现了串料情况,料浆渗入了出料端轴承,破坏了轴承密封,密封遭到严重损坏。生产实践证明,水泥球磨机在生产运行动态过程中,轴承进料浆主要原因为水泥球磨机出料端结构设计存在不合理因素。
改进措施:根据实际情况选择相应密封装置,并按照工艺条件参数完成与出料端上的轴承热装过程,使出料端、排渣口和迷宫环之间没有相对运动,同时不存在间隙,有效控制料浆时常进入轴承的问题、排渣口和出料口进行改造把内孔的直径加大至一定直径,延长出料口位置,保证出料口位置与排渣口位置相隔120~122mm之间,避免出料口与排渣口之间的间隙流入料浆、在出料口与排渣口之间相应位置焊接一挡泥板,并对排渣口和挡泥板加上返流装置,选择再焊接一圈圆钢,实现在正常生产过程中不出现料浆进入轴承现象。
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